模具天天报 05-18
北汽:后地板工艺设计及模具调试研究
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1 工艺方案确定及零件成形 CAE 分析

后地板材料为 SPCEN,料厚为 0.7 mm,屈服强度为 210 MPa、抗拉强度为 270 MPa,断后伸长率为 40%。A 车型后地板特点是中间备胎安装处凹造型深 240 mm,周圈法兰较大,如图 1 所示,拉深深度为 250 mm 左右;B 车型后地板备胎安装处凹造型深 230 mm,拉深深度为 240 mm 左右,如图 2 所示。此类零件的造型特点是成形深度深,造成一次拉深成形困难,且由于法兰面较大,材料不易向零件中部流动,中间凸包的侧壁减薄会严重,开裂风险大;若周圈法兰面进料较多,会产生起皱,且难以解决。

后地板的拉深工艺有 2 种方案,一种是凸模轮廓线放在法兰面内侧,即中间大凸包侧壁与法兰面大交角处(见图 1 中白线处);另一种是凸模轮廓线放在法兰面以外。根据以往经验和讨论,考虑零件端头落差大和刚性问题,采用模口线(见图 1 中黑线处)在外侧,保证零件大平面强度;同时考虑成形后期进料需要,零件后部翻边处采用半包的拉深形式,既能在成形前期控制进料,又能在成形后期补充进料。零件冲压工序为 OP10 拉深、OP20 修边冲孔、OP30 翻边整形。采用 AutoForm 软件对工艺补充数据进行成形性分析,经多次分析调试,最终 A 车型的成形性分析结果如图 3 所示,B 车型成形性分析结果如图 4 所示。

图 3 A 车型后地板 CAE 成形分析

图 4 B 车型后地板 CAE 成形分析

2 A 车型后地板首轮调试后的拉深状态

在 A 车型后地板进行首轮调试出件时,零件出现开裂和起皱问题。在实际验证时,按反馈零件的问题更改后调试现场出件效果仍不理想,当保证零件法兰面起皱较少时,则需要加大压边力,以控制材料流动,但会造成拉深成形局部开裂严重,如图 5、图 6 所示;当保证零件拉深时不开裂,需要加快材料流动,则需要降低压边力、减小坯料尺寸和拉深筋阻力;零件法兰面及顶面局部起皱明显,则需要适当加大拉深筋阻力,如图 7、图 8 所示。开裂和起皱难以达到平衡,且出件状态不稳定,对材料放置位置较敏感。

图 5 A 车型后地板侧壁开裂

图 6 A 车型后地板圆弧立壁处开裂

图 7 A 车型后地板圆弧处起皱

图 8 A 车型后地板顶面起皱

3 A 车型后地板问题产生原因及调试方案

为解决起皱和开裂问题,放大了零件中间凸包处侧壁的夹角和凸包处的凸凹模圆角,缩短零件内线长度,尽量减小成形难度,零件更改后造型如图 9 所示,同时在顶面起皱处的工艺补充区域增加吸料筋,以解决此处叠料问题。为控制大法兰面的起皱,更好地调节拉深过程中均衡进料,根据成形时的材料流向(见图 10),延长第一道拉深筋,增加拉深筋阻力,更改后拉深造型如图 11 所示。更改后零件起皱问题得到了一定改善,但是状态不稳定,起皱时好时坏,还有局部开裂的情况发生,如图 12 所示。为了提高零件成形状态的稳定性,在零件以外型面增加了凹型筋来改善起皱问题;为了解决后侧大包处开裂、隐裂问题,将前侧拉深筋降低,减小拉深阻力,使零件前侧进料量尽可能多,如图 13 所示,实际验证效果较好,起皱改善明显,A 车型后地板更改后出件状态如图 14 所示。

图 9 A 车型后地板更改后造型

图 10 A 车型后地板材料流向

图 11 A 车型后地板更改后的工艺补充

图 12 A 车型后地板更改后局部开裂

图 13 A 车型后地板拉深筋及零件优化

图 14 A 车型后地板更改后出件状态

A 车型后地板经过多轮调试和验证后,零件已满足品质要求,但是调试结果和 CAE 分析结果相差较大,在工艺前期的 CAE 分析中起皱和开裂都不明显,均可以接受,而在调试中起皱和开裂严重,CAE 分析难以拟合到车间调试状态,所以后期调试中 CAE 分析对车间调试的指导意义不明显,只能分析大致趋势,需要根据现场实际情况调整调试思路。

4 B 车型后地板首轮调试后状态

在 B 车型后地板首轮调试出件时,零件凸包两侧及后侧立壁出现了开裂,两侧法兰面出现起皱,如图 15~ 图 18 所示,零件左右两侧立壁开裂略小(见图 16),后侧立壁开裂较大(见图 17),法兰面两侧边缘起皱(见图 18)。

图 15 B 车型后地板首轮调试件

图 16 B 车型后地板侧壁开裂

图 17 B 车型后地板后侧立壁开裂

图 18 B 车型后地板两侧起皱

5 B 车型后地板问题产生原因及调试方案

为了消除零件左右两侧开裂,适当放大零件特征圆角,减小零件两侧开裂处的线长度与成形阻力;为了消除下法兰外侧及凸模外轮廓对应处波浪、起皱(见图 18),适当加大起皱处拉深筋阻力;为了消除零件后侧立壁开裂,尽量加大前端进料量,将坯料后移 5 mm,前端坯料相对减小,进料阻力变小后,坯料更容易流动,并将后侧立面开裂处零件特征圆角加大 10 mm,减小线长度,以上优化如图 19 所示。按以上调整优化加工模具后,B 车型后地板出件状态如图 20 所示,零件前端立壁、上平面和下平面有起皱缺陷。为了消除起皱,在起皱相应位置处增加吸皱包和凹筋特征来增加线长度,以吸收起皱处的多余材料,

图 19 B 车型后地板拉深筋及局部特征优化

图 20 B 车型后地板优化后出件状态

零件特征更改如图 21 所示,依此优化后数据加工拉深模,零件出件状态改善明显,如图 22 所示,顶面修边线以内区域平面平整,无起皱(见图 23),下法兰起皱明显改善,翻边整形后的 B 车型后地板如图 24 所示,最终成形零件无开裂、起皱,表面质量良好,满足零件设计和现场使用要求。

图 21 B 车型后地板局部增加特征

图 22 局部增加特征后出件状态

图 23 B 车型后地板优化后情况

图 24 B 车型后地板翻边整形后状态

▍原文作者:韩晓林 1 虎春刚 2 王志强 1 张建军 2

▍作者单位:1. 北京汽车研究总院有限公司 2. 北京比亚迪模具有限公司

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