近日,长庆油田采油一厂技术人员从地质特征描述入手,地毯式搜集动静态资料,摸排油藏 " 前世今生 ",摸清地下原油脉络,推进 " 一藏一策、一井一策 " 注水策略,在源头上开展分类消欠、降低绝对欠注率,细分欠注类型,开展 " 保水源、优系统、治井筒 " 等三类 1392 项工作,欠注率下降至 2.5%,注水工作由 " 精细 " 迈向 " 精准 "。
面对严峻生产形势,长庆油田采油一厂将今年定为精细注水提升年,严格落实 " 注好水、注够水、有效注水、精细注水 " 工作要求,深入分析复杂的地质条件,系统研究地下油藏构造、渗流场、剩余油分布、砂体注采对应关系,统筹油井增产量和水井控递减工作,有的放矢推动老油田注水治理,延长老井 " 退休时间 "。同时,把精细注水作为 " 一把手 " 工程推进实施,成立注水工作专班,建立月度例会制度,做好注水跟踪评价,努力从 " 磨刀石 " 中采出更多 " 黑金 "。
在 " 注够水 " 实施过程中,长庆油田采油一厂坚持把准效益生产 " 脉络 ",兼顾 " 以精细注水为核心的老油田稳产体系 " 开发之路,把注水井消欠、提升主力油藏供液能力作为工作的重点,推行挂图作战,系统梳理地质、井筒、地面、管理方面矛盾,月度例会以运行大表为抓手,盯目标、盯节点、盯责任、盯进度、盯效果,强力推进注水工作方案执行,确保抓铁有痕、踏石留印。
以实现以油藏需求为目标,长庆油田采油一厂突出 " 保水源、优统、治井筒 " 思路,精心措施选井选层,在有效降低实施成本的前提下,从措施治理到系统改造、从整体提压到局部增压,为 " 注够水 " 发挥好保驾护航的作用,高效管理消欠、地面消欠、措施消欠。年初以来,重点对吴堡、坪桥连续 5 年水源不足进行攻关,开创性建成水源地 2 座,日补充水源 2860 立方米,富余率提升至 8%,解决了水源欠注问题;王南作业区按照 " 六节点 " 欠注管理流程,依托平台实时监控、现场每日落实、措施专人跟踪,实施系统优化、井筒消欠等措施 94 项,欠注率下降 9.3%,较 2022 年月度递减下降 0.66%;针对注水系统点多线长面广、地面改造费用高施工难,实施机泵调换、局部增压、管网优化等 4 类 51 项工作,欠注率由 1.6% 下降至 0.7%,注水时率提升 2.6%;以 " 问题井一年、欠注井一季 " 为治理原则,消欠 1087 口,故障井存量创历史新低,欠注率由 3.3% 下降至 0.8%,井组递减下降 12.4%,实现增能蓄能和稳产提效 " 双赢 "。
与此同时,长庆油田采油一厂层层夯实工作责任,基层班组自觉加密注水运行日常监督管理,及时掌握注水运行动态,在生产动态分析会上制定综合治理方案,确保问题早发现、早调整、早解决。资料员持续做好油水井资料检查、核对、上报工作,加强作业重点井、措施井的资料录取管理,对含水、液量变化大的油井加密录取次数,及时分析油井的功图、液面和水井的吸水状态等资料,精准记录、保证时效,全面分析、前后对比,形成 " 人人重注水、人人懂注水、人人管注水 " 的良好局面。
文 / 薛帆
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