(来源:华泰睿思)
5 月 22 日长治煤矿事故后,市场关心产地的停产状况、持续性、以及供需态势。我们上周走访调研了多家当地煤矿,由于事故本身导致的停产、减产可能是短期影响(主力矿井影响小,小矿自律停产可能在 6 月初结束)。但事故暴露出的超限生产等问题,如果存在一定的普遍性,可能在长期形成更持久、更大规模的产量影响。
短期,首轮供给冲击已被充分预期,关注后续追责的潜在二次冲击
动力煤港口价已站上 850 元 / 吨,或充分反映短期供给收缩预期:晋东南部分煤矿 5 月 23 日开始停产自查,晋北 5 月 25 日中午开始,坑口煤价在事故后迅速上涨、带动港口价格 1 周内突破 850 元 / 吨。走访企业反馈相关停产煤矿给下游通知的是预计 6 月 1 日复产,我们按影响约 1 周的产量计算(考虑民营矿占山西约 30%),1 周累计影响约 750 万吨产量,短期供给冲击或在 5 月末结束。
安监和追责仍在深入,仍需观察是否有下一轮停产。5 月 28 日应急管理部发布《煤炭重大事故隐患判定标准》2026 版(修订 2021 版),将 " 同时生产水平超过 2 个 "、瓦斯抽采细则等列入标准。根据产地企业反馈,该举措给关停风险矿提供了条例依据。同时山西沁水县和长治市潞城区分别发布公告,举报 " 隐蔽工作面 " 查实后可奖励 200~300 万元,我们认为 6 月内仍需关注二次安监停产的风险。
或叠加夏季降水带北移的产量影响。当前产地企业关注降水对内蒙煤炭开采的影响。去年出现过连续多日降水导致露天矿无法作业、井工矿夜班取消。
长期,结构性问题重回视野
关注产量持续压制的风险,若严监管持续煤炭供需进一步收紧:根据产地企业反馈,若此次核查深度类比 2021 年 " 倒查 20 年 " 反腐举措,当时对部分矿井产能利用率形成压制(多年低于 60%)。参考 2H25 在国家能源局、国家矿山安监局对山西开展全覆盖超产核查的背景下,山西煤炭产量同比下滑 2.6%(减少 1800 万吨);考虑山西 40% 在产矿属高瓦斯 / 突出矿,而薄煤层(<2 米)导致合法产能释放受限,若瓦斯和生产面监管严抓落实,考虑 2025 年山西民营矿约 3 亿吨总产量,我们推算若将超出核定产能以上的 10% 产量压缩掉,相当于半年时间供给减量约 1500 万吨,加剧我们在 3 月 29 日《中东冲突系列报告(二):若冲突长期化,煤炭行情如何演绎?》报告推算全年偏紧的供需。
煤炭资源整合重回视野,智能化 / 无人化投入必要性凸显,头部煤企市场份额可能进一步提高:本次事故后,具备无人化、智能瓦斯监控的国企大矿在安全和保供上的价值凸显,而部分民营矿反映出长期安全和智能化投入可能不足等问题。参考在 2016-2020 年供给侧改革中,30 万吨以下小煤矿被清退,全国煤矿总数减少 61%,智能化矿山占比翻倍。我们认为值得关注本轮调查后是否会扩大监管力度,出于安全生产角度再次推进行业整合。
铁路运力紧张或放大煤炭供需不平衡冲击:铁路运力紧张成为产地企业及运销环节讨论的重点话题。动力煤铁路运力紧张主要由于港口接卸出现阻塞,港口环节贸易商的阶段性惜售导致车皮在港口外排队,无空箱返回,导致坑口外送运费持续上行。同时坑口价格和港口价格相关性减弱。
风险提示:电力耗煤需求不及预期;印尼供给量超预期。
晋能塔山煤矿:塔山煤矿是晋能控股煤业集团旗下的特大型智能化标杆矿井,位于山西省大同市云冈区,距大同市区约 30 公里,是我国煤炭行业 " 十一五 " 期间建成的首个千万吨级现代化矿井,也是目前全球设计能力最大的单井口井工矿井之一。2004 年开工建设,2006 年试产出煤,2009 年正式达产。井田面积约 170.8 平方公里,主采 3-5 号特厚煤层,平均厚度约 14 米。2019 年核增核定产能到 2500 万吨 / 年(配套同规模选煤厂),地质储量超 50 亿吨,剩余可采储量超 14 亿吨,服务年限约 37 年。大同煤业股份有限公司持股 72%,大唐国际发电股份有限公司持股 28%。作为国有大矿、一级矿井,自身安全生产管理严格,同样作为高瓦斯矿井,在智能化、瓦斯监控方面做了很多努力,因此受此次煤矿事故影响较小。加之迎峰度夏仍有保供任务,故产量方面不会一刀切。我们推测后续瓦斯安监的升级或可能推动大矿的技术输出或进一步的资源整合。
塔山煤矿以特厚煤层综放开采技术为核心优势,近年来持续突破智能化开采边界。矿井建成全省首个特厚煤层综放超长工作面,面宽 360 米、走向长度 1,500 米,单工作面可采储量达 1,200 万吨,实现了 " 少人则安、无人则安 " 的高效开采模式,为行业智能化开采提供了标杆案例。
矿井构建了系统化的瓦斯治理体系:
抽放能力方面,拥有两个地面泵站及四个井下泵站,额定抽放能力合计达 20,460m ³ /min;其中四盘区地面瓦斯抽放泵站额定能力 7,650m ³ /min,目前 2# 钻孔已到位,具备抽放条件。瓦斯治理体系以系统风排为基础,以顶板高巷机械式封闭抽放为主要手段,辅以本煤层瓦斯抽采钻孔边采边抽、高位定向钻孔抽放、工作面端头封堵及初采切顶专项爆破等措施,形成多层次、立体化治理网络。
瓦斯抽采运行模式方面,塔山煤矿针对二盘区、三盘区西翼工作面,采用 " 本煤层 + 高位定向 " 协同抽采技术,通过本煤层钻孔降低煤体瓦斯含量,结合高位定向钻孔抽采,有效降低高巷抽排混流量,减少采空区扰动与自然发火隐患,实现瓦斯与火灾一体化治理。针对接替工作面,根据地质构造及上覆采空区情况,布置两层高位定向钻孔(上层覆盖工作面 1/2 倾向,下层覆盖 1/3 倾向),精准抽采裂隙带及采空区瓦斯,进一步降低高巷抽排混流量及浓度。
塔山煤矿严格落实瓦斯抽采标准化要求,通过工艺规范化、管路系统化、运维自动化三大抓手,提升定向钻场施工质量与安全保障水平。同时部署瓦斯抽放在线监测系统,采用分布式组网架构,矿用瓦斯抽放无线多参数传感器配接 1 台气路控制箱,每台气路控制箱支持 16 路矿用瓦斯钻孔多参数传感器,实时监测各钻孔的流速、压力及温度,为动态调控提供数据支撑。
下一步技术方向:一是定向钻孔区域递进式分层抽采,利用定向钻机向下一个区段施工预抽钻孔,钻孔长度覆盖整个回采区段及下一工作面顺槽,以降低掘进期间煤体瓦斯含量,规避瓦斯超限风险。二是探索高位定向钻孔最优层位,在原有距煤层底板 35m、45m 层位基础上,试验施工 55m、65m 层位钻孔,通过对比分析不同层位的瓦斯富集情况,确定抽采最优层位,进一步提升瓦斯治理效率。
华电锦兴煤矿(肖家洼煤矿)位于山西吕梁,是央企华电能源旗下大型现代化矿井,核定产能 1,200 万吨 / 年,服务年限约 63 年。井田面积约 60.33 平方公里,可采储量 7.53 亿吨,配套建设 1,200 万吨 / 年洗煤厂,采用块煤与末煤双系统工艺。煤种为气煤及中弱粘煤,具备低硫、高发热量特点,既可作为优质动力煤,也可用作炼焦配煤。与陕西黄陵区域低灰低硫的纯气煤不同,锦兴气煤可替代三分之一焦使用,按动力煤口径折算热值约 5,000 大卡,粘结性适中(相当于二分之一粘焦煤)。
销售结构:长协为基,地销补充。公司年长协量约 900 万吨,地销 100-200 万吨,销售结构稳定。依托央企背景及优质煤种,客户黏性较强。
智能化建设:全国领先,但完全无人化仍有瓶颈。锦兴煤矿通过智能化改造,将生产断面单班组人员从 17 人压缩至 10 人,已达到全国先进水平。一线反馈表明,完全无人化面临较大困难,核心原因在于采掘过程中 " 顶板 " 状态复杂,仍需依赖现场人员的经验判断。井下已部署轨道滑动型巡检机器人,该类型成本相对较低。而机器狗类巡检机器人因需满足防爆、防潮等严苛要求,单台价格较高,目前推广受限。
运输系统:铁路专用线直连瓦日线,发运高效。矿井配套 16.7 公里铁路专用线,接轨瓦日铁路兴县站,可实现直达港口及电厂,日均发运 9 列。装车系统实现自动化:采用环线式作业,空车进入后经 2 小时捆绑加固,由钢架结构完成自动化装车。2023 年全年发运量达 980 万吨。储煤方面,配置 16 万吨级球形储煤仓,通过 2 米宽皮带输送至装车站,运输能力达 4,000 吨 / 小时;矿井至球仓亦采用皮带运输,实现采、运、储、装全流程高效衔接。
延长矿业控股煤矿集中于榆林榆神矿区,主力矿井包括金鸡滩(1,500 万吨 / 年)、巴拉素(1,500 万吨 / 年)、西湾(1,300 万吨 / 年)及在建的海则滩煤矿(2026 年 8 月开工,规划产能 200 万吨 / 年),公司总规划产能达亿吨级,成长空间明确。煤质以 6,000 大卡、低硫(0.6%-0.8%)、高热值动力煤及化工煤为主,属全国稀缺优质品种,资源禀赋优越,主力矿井吨煤生产成本约 230 元。
销售端,实行 " 长协 + 竞拍 + 市场 " 三轨制,其中长协占比约 80%(化工用煤及集团自用不计入长协口径),优先保障华能、国能等省内主力电厂及集团内部化工、火电消纳(自用煤约 1,500 万吨 / 年)。长协履约坚持 " 信用互保 " 原则,对上年度履约率高的客户优先调配运力,2025 年 1-4 月长协兑现率约 70%,历史年度平均履约率超 90%,低于计划主要系雨季停产及铁路检修致发运受限影响。
产量端,2025 年 1-4 月公司原煤产量同比下降约 3%,主因假期及安全检查增多。5 月底山西煤矿事故后,陕蒙地区安全检查全面升级,区、市、省应急厅及能源局四级叠加检查持续至 6 月底。本轮检查并非短期运动式整治,而是国有大矿主动响应 " 政绩观 + 安全观 " 双考核的制度化安排。实际停产范围有限,产量阶段性下滑更多受极端降水影响,若仅为阶段性天气扰动,月度生产进度有望追回。
价格端,5 月公司坑口均价约 830 元 / 吨,已接近夏季供需平衡点。6 月在 " 安全生产月 " 压制产能释放、叠加电厂迎峰度夏补库需求支撑下,公司预计煤价中枢上移至 850-880 元 / 吨,但受制于整体供需宽松格局,短期突破 900 元 / 吨的难度较大。
值得注意的是 3 月中东地缘冲突发酵以来,公司煤制油项目审批放行进程明显提速。
鄂尔多斯东胜区煤矿
矿难初期价格跳涨,但实际供给收缩有限。留神峪矿难发生后,市场情绪快速发酵,坑口成交价一度跳涨 30 元 / 吨,存在明显的放大效应。但从基本面看,当前电厂库存处于正常水平,并未出现紧张局面。安全检查在区域内常态化运行,矿难带来的增量影响有限。相较而言,虽然鄂尔多斯地区煤矿瓦斯含量更低,但降雨易导致当地矿井倒灌,故天气因素的扰动更为直接:一旦发布暴雨预警,煤矿需执行工人升井硬性措施,对生产的阶段性压制显著。去年区域内曾出现连续 30 天降雨,而今年截至目前降水量相对偏少。
伊泰产量小幅下调,鄂尔多斯整体产量同比持平。伊泰煤炭全年产量计划同比微降,主要系部分矿井因灾害治理转为露采,公司预计全年减量约 500 万吨。公司预计鄂尔多斯整体产量预计同比持平,当前日均产量维持在 240-250 万吨,保供状态下可达 300 万吨。由于春节假期期间产量偏低,矿井通常于 3 月集中补量,今年 3 月曾短暂冲高至 280 万吨,5 月 22 日后基本维持 240-250 万吨的生产节奏。
以史为鉴:调查定因后,矿端影响仍将持续。对比 2023 年 2 月阿拉善新井煤业露天矿特别重大事故(53 人遇难)发生后安监人员长期驻矿,矿区产能利用率长期维持在 60% 及以下的低位,事故矿井暴露的问题被推广至各矿整改。由此推演,本次留神峪矿难调查定因后,事故矿井所在区域产量影响或长期持续,对各矿井安全生产影响将陆续显现。
内蒙产能有一定释放空间,但增量相对有限。市场关注到,当前山西井工矿难以放量,新疆、陕西煤炭受制于运输距离无法直达北港,因此内蒙古能否增产以对冲港口需求成为重要变量。公司反馈,区域内产能有一定释放空间,但增量相对有限。从交易中心数据看,区域煤矿产能利用率约 75%-80%,仍有提升空间。但以伊泰某矿为例,该矿设计产能 1,500 万吨 / 年,受冲击地压政策硬性约束,实际核定产量不得超过 800 万吨 / 年。且伊泰在新疆伊犁的煤矿因运距原因无法外运,所产煤炭仅能就地消纳,配套煤化工项目亦布局于当地。此外,鄂尔多斯地区新批产能与资源枯竭退出产能基本持平,净增量有限。
黑岱沟露天矿共划分为三个采区,其中第一采区已基本采完,资源回收率高达 98%。第二采区在当前每年 340 米的推进速度下,公司预计可采年限约 7 年。若第三采区后续启动,按现有生产节奏亦可持续约 7 年。综合判断,全矿剩余可采寿命约 14 年,资源接续较为明确。
煤矿开采工艺与技术创新显著降低生产成本。该矿开采深度约 240 米,自上而下依次为黄土层、岩石层及煤层。上覆黄土及岩石层采用 " 单斗电铲 + 自卸车 " 工艺;煤层则采用半连续工艺,配置破碎站及输送皮带。矿区地质以硬岩为主,边坡稳定性良好。黑岱沟独创的爆破技术颇具特色:单次部署约 800 个钻孔,覆盖面积相当于 13 个足球场,爆破时以 65 度斜抛方式将约 35% 的岩石直接抛入采空区进行回填,既节省人力与时间,又降低了排土成本,对应吨煤可节约回填治理费约 5 元。此外,煤层剥离环节配置了 90 立方米级吊斗,进一步减少了设备及人员投入。
露天开采征地成本高企推高完全成本。黑岱沟综合生产成本约 260 元 / 吨,作为露天矿,其吨煤成本甚至高于周边部分井工矿,主要系征地费用持续上涨所致。公司获取地下煤炭资源时已支付采矿权价款,但开采所需的土地只能提前 2-3 年征收,近年征地成本水涨船高,显著推高公司完全成本。
雨季对露天矿生产影响显著。露天矿生产受雨雪天气影响较大,核心制约在于运输安全:地面流水易导致矿卡侧滑,一旦路面处于流水状态,车辆须停止作业。降雨停止后,通过平路机作业约需半天至一天可恢复生产。鄂尔多斯地区降雨集中在 7-8 月,需关注雨季对阶段性产量的扰动。 煤质与库存:黑岱沟原煤热值约 4,100 大卡,经洗选去除约 13% 的矸石后,产品热值可提升至 5,000 大卡左右,具体输出热值根据销售需求通过配煤灵活调整。矿区内常备坑口库存约 10 万吨,可平滑短期产销波动。
无人矿卡:试验阶段成效初显,经济性可期。黑岱沟矿区总员工约 2,000 人,实行 " 三班四倒 " 作业制,夜间班次因白天集中进行设备点检而产量更高。目前无人矿卡项目处于试验阶段,试验区共配置 79 台无人矿卡,其中常用约 30 台。无人矿卡单价约 2,800 万元 / 台,现阶段仍使用燃油动力,主要系百吨级以上电动矿卡技术尚不成熟。从经济性看,传统模式下每辆矿卡需配备 4 名司机,无人化后仅保留 1 名点检员,单车年节省 3 名司机。按操作工人均年薪 30 万元 + 计算,单车年节省人力成本约 100 万元。此外,无人矿卡因停车就位更精准,实际生产效率高于有人驾驶。未来若技术成熟并规模化推广,有望进一步降低人工成本、提升运营效率。
走访的运销企业反馈汇总
市场价格与定价机制:2026 年一季度以来产地与港口价格相关性显著下降。据走访的运销企业反馈,2026 年一季度前,产地与港口煤价相关系数约为 0.95,至一季度末已降至 0.65,价格偏离度持续扩大,该趋势在全国范围内普遍存在。产地区域市场相对封闭、竞争不充分,价格发现能力较弱,企业资源投放逐步向港口倾斜。分渠道看,各环节定价规则如下:
下水煤:按靠泊当日 CCTD 指数定价,为市场化价格;北方港口动力煤报价较指数上浮约 40 元 / 吨,焦煤上浮约 100 元 / 吨。
地销煤:跟随旬度价格,以太原煤炭销售交易中心产地竞拍定价为准。下旬价格于每月 20 日确定,长治地区动力煤地销价较指数上浮 20-30 元 / 吨,坑口自提。
长协煤:按交易中心指数价定价,由山西省能源局统筹计划,晋能等企业执行保供长协。
市场煤:公开报价,现货通过贸易企业对接销售。
铁路运力:全面紧张,运力成为核心利润变量。2026 年铁路运力呈现全面紧张态势。" 五一 " 过后,呼铁局、太原局取消运费下浮,请车量远大于批车量,获批率持续走低(4 月 7 日获批率仅为 4/7)。运力分配明显向物流总包及长协客户倾斜,散户 " 受理易、获批难 "。3 月起已出现结构性紧张,4 月大秦线检修进一步加剧运力短缺。各线路 / 站点运力数据如下:
晋能:与国铁合作推进 " 增量降费 ",1-4 月累计节省运费约 5,000 万元,长协以铁路直达终端为主。
经纬物流:5 月发运 99 列,集装箱运力紧张,太原局集装箱无法出局。
山能安塘 + 五寨站:安塘站日均作业极限为 12 列,已处于满负荷运转状态。
新准铁路:呼局批车数仅 40 列,机车紧张。
运费方面,5 月后运费下浮比例收窄(优惠收回),部分区域铁路运费单月上涨 50-70 元 / 吨,与煤价同步上行。运力瓶颈主要源于:港口堵塞导致空车皮无法及时回流;跨局运输路径受限(山西小列走北京局,大列走大秦线);国铁机车调配及跨局交接效率制约。在当前格局下,运力已成为核心资源," 有运力即有利润 ",运费上涨可全额传导至上下游。
库存:港口及矿山低位,集运站与化工企业分化。港口方面,部分主流矿企港口下水煤周转天数仅 4 天,同比大幅减少 30 天;矿山库存基本为零。部分煤炭集运站库存攀升至历史同期高点,卸车能力已至瓶颈。榆林区域化工企业库存仅 15 天,本地化工企业仅需维持 3-5 天,化工企业库存充足;电厂库存约 20 余天。贸易商偏好囤积资金占用少、回报率高的低卡煤,导致高卡煤出现结构性短缺。
区域影响分化,复产节奏参考历史经验。
山西:波及长治、晋东南、晋城,清水煤田高瓦斯焦煤矿关停;晋北低瓦斯矿影响小,民企主动停产自查。
陕西:榆林低瓦斯矿区影响小,延安高瓦斯矿停产多,6 月上旬基本达产。陕煤主通道优势凸显,区域自循环(陕 - 晋 - 冀 - 鲁)强化,长距离运输经济性下降。
内蒙:同步开展安全检查,井工矿自查停产,低瓦斯矿亦关停。
复产与监管:参考历史经验,事故矿停产 1 年,其他矿停产 1-2 月,6 月安全生产月强化检查。
电力耗煤需求不及预期
夏季高温不及预期,导致东南沿海电厂耗煤弱于预期;
夏季长江中上游降水好于预期,导致水电多发、挤压火电空间,减少耗煤;
制造业需求不及预期,新能源优先出力,挤压火电发电空间,减少耗煤;
印尼 RKAB 下半年超预期上调,带动产量和出口量增加超预期;
印尼出口收归国有政策推动不及预期,出口量影响小于预期;
研报《煤炭短期冲击或将结束,长期影响显现》2026 年 6 月 1 日
研究员 刘俊 S0570523110003 | AVM464
研究员 王嵩 S0570525110001 | BLE051


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